装配车间优化试验工装,顺利完成大机号高转速离心风机试验工作

发布日期:2019-04-28 信息来源:装配车间 作者:王俊 字号:[ ] 分享

随着装配车间300MW试验台顺利完成改造工作,电机功率由原来的2200kW提升为4000kW,以前的大机号高转速(1500r/min)离心风机无法转到额定转速的问题得到了很好的解决。例如:2019-PL31-1ab枣矿GJ34846一次风机,工作转速1490r/min,额定功率2300kW。原电机带动时,只能转到1300~1350r/min,那么厂内的动平衡也只能在这个转速区间进行,虽然也需达到出厂要求的2.0mm/s的振速水平,但毕竟没有验证到额定转速的振动,所以在电厂现场时仍然有一定的风险会振动偏大,这也是我们改造300MW试验台的主要原因。

3月20日,枣矿GJ34846一次风机的试验转速达到1350r/min时,振速仍然在2.0mm/s以下,按试验台改造前的标准,已经满足出厂标准了。继续升速至1490r/min时,电机端振速增大到7.7mm/s,浮动端(远电机端)振速增大到2.7mm/s,但平衡值没有变化,仍然只有12~14μm,显然,转动组的振速变大并不是转子不平衡引起的。经过测频,频谱显示2倍频分量很大(27~71μm),综合分析为中间万向节引起的2倍频太大。

多年以来,我厂的离心风机动平衡试验,均使用万向节进行电机与风机转动组之间的连接、试验,考虑到原电机输出功率只有2200kW,原来的万向节还是能满足试验要求的。但在新的试验条件下,过大的功率可能造成了万向节的变形、弯曲、不对中等,最终反映为2倍频分量很大。因此,原来的万向节已经不能满足试验要求了。

与设计咨询部沟通,根据现有的试验条件,拟采用膜片联轴器替代原来的万向节。因离心风机主轴的轴伸端较长、较细,为减少膜片联轴器重量较大的影响,最终确定采用型号较小的Form01 2501膜片联轴器。

利用原试验台增速机配套的Form01 2501膜片联轴器(封存,已不再使用),更改内孔及键槽后,于4月3日,仍然是那一台枣矿GJ34846一次风机,进行了回装。采用膜片联轴器后,对安装找正提出了更高的要求,安装人员仔细打表找正,确保电机、风机主轴的对中满足要求。直接升速到1490r/min时,振速为1.2~1.7mm/s,达到了试验标准,满足了出厂要求。

本次试验工装的改进,其试验结果完成达到了我们的预期目标,从此以后,300MW试验台再也不会成为限制我公司离心风机制造质量的瓶颈,为我公司今后的发展,提供了很好的技术支撑!






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